一、案例背景
中國石化某某分公司主要有采氣廠和天然氣凈化廠兩個(gè)生產(chǎn)單元,業(yè)務(wù)范圍:天然氣開采、工業(yè)硫磺的生產(chǎn),天然氣凈化,天然氣處理能力120億方/年,硫磺產(chǎn)能220萬噸/年。
審核范圍:QEEn:天然氣開采、天然氣凈化、工業(yè)硫磺的生產(chǎn)。
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn):GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T23331-2020、RB/T114-2014、RB/T 122-2017
二、審核過程
1.審核策劃
該公司屬于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)單元運(yùn)行十多年,各類壓力容器、壓力管道、筒體、封頭經(jīng)過長時(shí)間介質(zhì)的沖刷,會(huì)有不同程度的腐蝕、泄漏等隱患,審核員將石化企業(yè)設(shè)備腐蝕管控情況作為審核重點(diǎn)策劃了此項(xiàng)審核活動(dòng),重點(diǎn)查驗(yàn)設(shè)備腐蝕速率是否滿足企業(yè)管理要求。
2.審核實(shí)施與審核發(fā)現(xiàn)
審核員以中石化《煉油企業(yè)設(shè)備防腐蝕管理規(guī)定》為切入點(diǎn),依據(jù)企業(yè)制定的《天然氣凈化廠防腐蝕管理實(shí)施細(xì)則》、《危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏安全管理辦法》等文件,對**分公司天然氣凈化廠設(shè)備腐蝕情況進(jìn)行了審核,并抽取最近一次(2021年4月)由第三方對天然氣凈化廠設(shè)備管線壁厚監(jiān)測情況進(jìn)行了重點(diǎn)審核。
審核員查看“設(shè)備管線壁厚監(jiān)測記錄”時(shí)發(fā)現(xiàn):凈化廠不同介質(zhì)的壓力管道、管件均有不同程度的腐蝕。審核員為確認(rèn)腐蝕的設(shè)備日常管控落實(shí)情況,進(jìn)行了跟蹤檢查設(shè)備腐蝕速率。
經(jīng)跟蹤發(fā)現(xiàn),抽取第二聯(lián)合裝置122系列E104A/B至D104A/B管線壁測厚檢查記錄,2021年4月對R2彎頭壁厚監(jiān)測數(shù)據(jù)分別為7.2、6.8、7.1、7.5mm,該彎頭介質(zhì):凝結(jié)水,其原始壁厚13mm。
審核員要求迎審人員,依據(jù)企業(yè)要求計(jì)算R2彎頭腐蝕速率,經(jīng)計(jì)算獲悉R2彎頭腐蝕速率分別為:0.48、0.51、0.49、0.46mm/a。
企業(yè)《天然氣凈化廠防腐蝕管理實(shí)施細(xì)則》要求:當(dāng)腐蝕速率0.3—0.5mm/a,每2個(gè)月測定一次設(shè)備壁厚;自2021年6月至10月未提供對該部位采取了任何的管控措施的證據(jù)。審核組對此項(xiàng)問題開具了不符合項(xiàng),詳見《不符合報(bào)告》。
3.與企業(yè)溝通
在末次會(huì)議上,審核組長針對此項(xiàng)不合格,與企業(yè)進(jìn)行了深入的討論、溝通,幫助企業(yè)認(rèn)識(shí)到日常對設(shè)備腐蝕管理在安全生產(chǎn)管理中的重要作用,具體溝通如下:
一是,設(shè)備腐蝕是石化行業(yè)避免重特大事故的關(guān)鍵控制過程,企業(yè)耗資聘請了第三方實(shí)施設(shè)備腐蝕監(jiān)測,但沒有較好的應(yīng)用監(jiān)測結(jié)果,有的放矢的制定、落實(shí)設(shè)備防腐措施,第三方設(shè)備防腐監(jiān)測就失去了意義,企業(yè)在設(shè)備腐蝕管控的缺失給安全生產(chǎn)埋下了隱患。
二是,企業(yè)在設(shè)備防腐管理中,依據(jù)中石化要求建立了《天然氣凈化廠防腐蝕管理實(shí)施細(xì)則》,職責(zé)、管控要求明確,但日常對設(shè)備壁厚腐蝕速率的監(jiān)控卻未落實(shí),同樣給安全生產(chǎn)埋下了隱患。
通過與企業(yè)的上述溝通,使企業(yè)對設(shè)備防腐問題有了充分的認(rèn)識(shí),并認(rèn)識(shí)到中石化開展設(shè)備防腐管理活動(dòng)的重要性。
三、不符合關(guān)閉
審核結(jié)束后,企業(yè)對不符合項(xiàng)給予了高度的重視,技術(shù)管理室組織有關(guān)人員對不符合項(xiàng)進(jìn)行了原因分析,制定了近期、遠(yuǎn)期的糾正措施。
該項(xiàng)不符合原因分析:
1、未認(rèn)識(shí)到設(shè)備防腐管理風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性。
2、122系列E104A/B至D104A/B管線腐蝕,由于運(yùn)行裝置只能利用裝置檢修期間進(jìn)行檢查,所以目前只能利用裝置停工檢修(三年一修)進(jìn)行檢測。
糾正與糾正措施:
根據(jù)《天然氣凈化廠防腐蝕管理實(shí)施細(xì)則》,采取以下措施:
糾正措施:
屬地車間強(qiáng)化該管線的日常巡檢。該管線為保溫管線,要求屬地單位對涉及的保溫管線,班組巡檢內(nèi)容增加測溫工作(溫度控制指標(biāo)在50℃以下),通過測溫儀定期檢測管線外壁溫度,如發(fā)現(xiàn)溫度異常,及時(shí)處置。
糾正措施計(jì)劃:
利用凈化裝置歷年檢修中壓力管道檢測數(shù)據(jù),梳理歷年管道泄漏情況,編制《2022年天然氣凈化廠聯(lián)合裝置壓力管道在線定點(diǎn)測厚方案》。
測厚方案主要明確以下要求:
一是:計(jì)劃2022年度實(shí)施管道測厚工作,檢測對象主要為運(yùn)行裝置壓力管道,包括六套聯(lián)合裝置及公用工程、儲(chǔ)運(yùn)裝置常壓儲(chǔ)罐。每套聯(lián)合裝置管線定點(diǎn)測厚107條,公共工程管線22條,公用工程及儲(chǔ)運(yùn)裝置32臺(tái)常壓儲(chǔ)罐,脈沖渦流檢測12條;經(jīng)管線測厚布點(diǎn)設(shè)置,確定了2022年測厚共檢測19787個(gè)點(diǎn),脈沖渦流檢測面積6.1m2。
二是現(xiàn)場實(shí)施過程主要內(nèi)容:1)現(xiàn)場交底,按計(jì)劃確定好檢測部位;2)檢測點(diǎn)部位表面處理(包括保溫拆裝、防腐層處理等);3)檢測點(diǎn)檢測數(shù)據(jù)記錄;4)數(shù)據(jù)錄入、分析、處理及出具檢測報(bào)告。
三是測厚方法:主要采用超聲波測厚、脈沖渦流檢測。
四是根據(jù)現(xiàn)場實(shí)施過程中的檢測結(jié)果,對定點(diǎn)檢測管線的數(shù)量及頻次進(jìn)行調(diào)整。為保證每個(gè)檢測點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,要求每個(gè)檢測點(diǎn)至少進(jìn)行3次檢測,并將3次的檢測數(shù)據(jù)記錄。
五是汲取其他煉化企業(yè)定點(diǎn)測厚的管理經(jīng)驗(yàn),同時(shí),結(jié)合2022年度聯(lián)合裝置壓力管道實(shí)施在線定點(diǎn)測厚項(xiàng)目實(shí)施效果,制定壓力管道定點(diǎn)測厚長效機(jī)制。
在規(guī)定的整改期內(nèi),以上整改措施經(jīng)審核組長驗(yàn)證,糾正措施基本有效(驗(yàn)證關(guān)閉)。
四、取得的成效
通過開具的此項(xiàng)不符合,使企業(yè)對設(shè)備防腐管理工作重新進(jìn)行了審視,一方面制定了短期應(yīng)對措施,另一方面制定了年度措施,確保了設(shè)備防腐工作整改的有效性,對企業(yè)的設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作起到了示范促進(jìn)作用。